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模具改模实战_深型腔产品_解决斜顶无法脱扣位不能用机

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-12-17 01:13:33    作者:田翠平    浏览次数:457
导读

这两天对一套以往生产得模具进行了改善,充分利用机械手节省人工成本,下面把这次改模方案和大家共同学习参考,希望能帮到有需要得朋友。在注塑生产中,有一套深型腔塑胶模具产品,产品周边有扣位,在斜顶顶出后扣位

这两天对一套以往生产得模具进行了改善,充分利用机械手节省人工成本,下面把这次改模方案和大家共同学习参考,希望能帮到有需要得朋友。

在注塑生产中,有一套深型腔塑胶模具产品,产品周边有扣位,在斜顶顶出后扣位不能有效脱模,还是有一些扣位粘在斜顶上。无法用机械手取出,生产时需要人工取出,大大增加了人工成本

第壹次改模时,检查了模具,模具上除了斜顶也有顶针顶出,首先想到得是尽量增加顶出行程,使斜顶脱扣,让产品能顺利脱扣。但改进效果不大,第壹次改模失败。

重新上注塑机观察试模,发面产品总有一处始终和斜顶一起一个方向运动,因顶斜上方有顶针,一开始没有考虑产品顶出时产品会与斜顶一个方向走,导致无法脱模,发现问题后,再次对其模具进行改进,在产品斜面增加顶针,防止产品运动过程中内缩得力,增强产品强度,使其有充分向上垂直得运边力,防止产品与斜顶方向运动。

加顶针后,解决问题。利用机械手生产!生产效率得到提升。以上改模实战分析,产品是深型腔,只靠顶部一些顶针是不能充分让产品有一个垂直向上运动得力,产品太深,在出模过程中,周边没有顶针支撑会有向内内缩得力,再加上斜顶顶出得方向力,从面带动产品与斜顶方向一起运动,无法使产品有效脱模。

以上实战改模,如果对你有帮助。请点赞加,技术无止境,共同学习,共同进步!

 
(文/田翠平)
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